一、球石的選用
我廠投產(chǎn)之初,選用碳化硅石作研磨介質(zhì),經(jīng)供應(yīng)商的推薦和幫助,選用3cm、4cm、5cm、6cm四種不同規(guī)格的球石按3∶2∶2∶3的比例投入,研磨時(shí)間為13小時(shí)。但經(jīng)過10個(gè)多月的運(yùn)轉(zhuǎn),球磨效率普遍降低,后經(jīng)過試驗(yàn),將四種不同規(guī)格的球石按小至大配比改為4∶2∶1∶3,則可長(zhǎng)期保持良好的研磨效果。
由于碳化硅石的市場(chǎng)價(jià)格一直居高不下,損耗又大,對(duì)產(chǎn)品成本的降低產(chǎn)生不利影響,于是我廠于今年初改投天然石為研磨介質(zhì),用正交試驗(yàn)法進(jìn)行比較和對(duì)照,使選用球石的標(biāo)準(zhǔn)最終確定為硬度高(一般在莫氏7-8度左右),耐磨性好、密度大(一般比重為2.6-2·78g/cm3)。按此標(biāo)準(zhǔn)選用則球磨效率可達(dá)到良好的效果?晒┻x用的天然球石有四川的瀘江石、山東的蓬萊石及大連石等。
二、球內(nèi)空位的控制
根據(jù)不同規(guī)格球石的配比量不同,我們選擇了球內(nèi)空位為1.6米、1.65米、1.70米、1.75米、1.80米、1.85米、1.90米等不同的球內(nèi)空位綜合其他因素進(jìn)行實(shí)驗(yàn),最終確定為天然石內(nèi)空為1.60—1.65米可達(dá)最佳研磨效果;碳化硅石球內(nèi)空介于1.70-1.75米效果最佳。
三、配方中原材料的選用及減凝劑的施加
。、一般情況下,球磨機(jī)的研磨對(duì)象為含有多種化學(xué)成分的礦物質(zhì),有些成分易溶解,有些成分不易溶解,則選擇配方時(shí),在滿足大生產(chǎn)的前提下盡可能選用易溶成分含量高的礦物質(zhì)。
。、各礦物質(zhì)在形成過程中,由于風(fēng)化程度不同,則礦物質(zhì)的顆粒度與耐磨度均不相同。有些礦物質(zhì)形成年代短,粒度粗而硬,不易研磨;有些礦物質(zhì)形成年代久,風(fēng)化程度好,遇水溶解或易于研磨,則選擇配方時(shí),在穩(wěn)定制品燒成的前提下,選擇風(fēng)化良好的礦物質(zhì)。
。、一般拋光磚的配方,選用多種泥、砂、石粉的組合。相對(duì)來講,泥料具有一定的粘結(jié)性,石粉粒度粗大且較硬,二者在球磨體內(nèi)研磨時(shí)都相對(duì)比較困難,則研磨時(shí)間較長(zhǎng),而砂料由于風(fēng)化良好且粒度細(xì)小,易于研磨,因而在配方的選擇中,若砂料的比例占50%以上,則能保證良好的研磨效果。
。础⒃鰪(qiáng)劑、減凝劑的施用。為增加坯體的強(qiáng)度,我們選用甲基、木質(zhì)磺酸鈣、木質(zhì)磺酸鈉、木質(zhì)素等化工料加入坯體配方中,除木質(zhì)磺酸鈣外,其他各種化工原料均不同程度地影響球磨效率。在減凝劑的使用方面,選用Na2CO3、AlCl3、硅酸鈉、三聚磷酸鈉等作減水助磨劑,最終確定0.2%的三聚磷酸鈉、0.15%的硅酸鈉加入后對(duì)球磨效率有良好的促進(jìn)作用。但該兩種減水助磨劑的質(zhì)量不同則效果差異很大,因此選用質(zhì)量穩(wěn)定,貨源充足的供貨商有利于球磨效率的穩(wěn)定與提高。
四、球磨機(jī)運(yùn)行狀況對(duì)球磨效率的影響
球磨機(jī)的運(yùn)行狀況及對(duì)其日常的維護(hù)與保養(yǎng),也是影響其效率的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。
其一、球內(nèi)襯膠的完整性和耐磨性。耐磨、完整的內(nèi)襯,有利于研磨體的正常運(yùn)作及發(fā)揮研磨物與介質(zhì)之間的相互作用,若內(nèi)襯破損,則即影響了漿料的質(zhì)量又減弱了研磨物與研磨介質(zhì)之間的相互作用,延長(zhǎng)了球磨時(shí)間。另外,輕體的球襯有利于減輕主動(dòng)電機(jī)的負(fù)載而達(dá)節(jié)能效果。
其二,球磨機(jī)轉(zhuǎn)速的確定。一般情況下,球磨機(jī)的轉(zhuǎn)速為16.5γ/min為佳,在此情況下的球磨效率較其他情況要提前0.5—1小時(shí)完成加磨任務(wù)。
其三、傳動(dòng)帶的緊固及機(jī)腳螺絲的加固。一般情況下,球磨機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)后,傳動(dòng)帶受張力而拉長(zhǎng)變松,機(jī)腳螺絲因受震動(dòng)而變松動(dòng),則需每季度對(duì)傳動(dòng)帶及各種機(jī)腳螺絲加以緊固,以保證球磨機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)球磨效率的穩(wěn)定。因傳動(dòng)帶的松緊與機(jī)腳螺絲的松動(dòng)與否皆會(huì)影響球磨機(jī)的轉(zhuǎn)速。
其四、主動(dòng)電機(jī)負(fù)載的觀察。以上任何一種試驗(yàn),都要注重對(duì)球磨機(jī)主動(dòng)電機(jī)負(fù)載量的觀察,一般14T球磨機(jī)配套75kw電機(jī),電流量為90-120A之間,若電流超過150A,則負(fù)載過大,單位時(shí)間內(nèi)的能耗增加。
五、操作工工作質(zhì)量對(duì)球磨效率的影響
其一,入料量的控制。鏟車鏟料的偏差、喂料機(jī)內(nèi)清潔干凈與否以及喂料工的責(zé)任心強(qiáng)否等都會(huì)形成入料總量的偏差而影響各球磨機(jī)之間的效率的不一致性。
其二、入水量的控制。球磨的入水量一般是為滿足噴霧塔的噴粉工藝而設(shè)立。但在球磨體內(nèi),水量過多或過少都會(huì)不同程度地影響球磨效率。一般情況下,漿料含水率為33—34%最易研磨,含水量偏少則研磨物的運(yùn)轉(zhuǎn)受阻而影響其前期研磨;入水量過大則減少后期研磨介質(zhì)與研磨物之間的摩擦力,兩者都不同程度地降低了研磨效果,從而影響球磨效率。
其三,球石添加量的控制。根據(jù)球石在研磨體內(nèi)的損耗量,則每加磨一球漿料就需添加一次球石。其添加的球石,仍需按不同規(guī)格的配比加入。其加入方法為3+1+1,即大規(guī)格球石添加三次后,再各加入中、小規(guī)格球石一次,且小規(guī)格球石是大規(guī)格球石一次加入量的1.5倍,如此循環(huán)往復(fù)地操作,則可保持良好的球磨效率。
其四、放漿的控制,球磨機(jī)再次入料前,必須將球內(nèi)已加磨成功的漿料全部放完方可再次投料,否則可能因漿料的粘結(jié)性而影響下批漿料的球磨效率。另一方面,若球磨機(jī)因故停球時(shí)間過長(zhǎng)才能放漿,則需再次啟動(dòng)1—1.5小時(shí)后再開蓋放漿,以防因漿料沉淀,干結(jié)而影響下一批的球磨效率。
由此可見,球磨效率的控制是一個(gè)復(fù)雜的工藝過程,日常生產(chǎn)實(shí)踐中仍需尋找眾多途徑加以研究和解決。若某一因素的改變而影響球磨效率,則研磨介質(zhì)的配比、球內(nèi)空位等條件則需進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,此又成為一個(gè)長(zhǎng)期的實(shí)驗(yàn)和研究課題。因此,球磨效率的研究,要靠生產(chǎn)實(shí)踐中的不斷積累和掌握。