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        華電煤粉分離制備技術(shù)改造獲突破


        來源:百方網(wǎng)

        中國粉體網(wǎng)訊  “煤粉”———可謂中國華電集團(tuán)公司(簡稱華電集團(tuán))推進(jìn)煤電節(jié)能減排升級改造的重大突破口。

          繼2013年冬季天河北華電石家莊鹿華熱電有限公司(簡稱鹿華電廠)制粉系統(tǒng)改造后,湖南華電長沙發(fā)電有限公司(簡稱長沙電廠)在2014年12月也完成了制粉系統(tǒng)的改造。

          因?yàn)橹品巯到y(tǒng)的改造,中國華電集團(tuán)公司科學(xué)技術(shù)研究總院(簡稱華電科研總院)備受行業(yè)關(guān)注。

          華電科研總院所組織進(jìn)行的這些針對“煤粉”的先進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目,被華電集團(tuán)分管科技工作的副總經(jīng)理鄧建玲稱作是“華電集團(tuán)踐行‘超低能耗,超低排放’戰(zhàn)略的典型案例”,被項(xiàng)目實(shí)施電廠負(fù)責(zé)人評價(jià)為“極具革命性的高新技術(shù)”。

          在1月23日召開的“多相流高效分離技術(shù)成果發(fā)布暨推廣應(yīng)用現(xiàn)場會”上,華電集團(tuán)科技環(huán)保部主任毛科介紹,華電科研總院這一套針對“煤粉”的分離技術(shù),將逐步推廣至華電集團(tuán)所有的燃煤電廠。目前,華電山東、黑龍江等多個(gè)省級公司已經(jīng)簽定改造協(xié)議。

          看來,這場由“煤粉”引發(fā)的技術(shù)革命將在眾多燃煤電廠持續(xù)上演。

          小煤粉有大學(xué)問

          燃煤電廠的煤炭要經(jīng)過制粉系統(tǒng)制成煤粉,然后送進(jìn)鍋爐燃燒。煤粉的細(xì)度、均勻性直接影響鍋爐的燃燒效率,從而影響煤耗。

          多種因素導(dǎo)致目前我國很多電廠入爐煤質(zhì)嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)煤種,熱值降低、灰分升高、揮發(fā)分降低,造成制粉系統(tǒng)運(yùn)行不正常,制粉系統(tǒng)出力下降、制粉單耗大幅增加、煤粉細(xì)度整體偏粗、煤粉細(xì)度均勻性下降等問題,從而導(dǎo)致一系列的鍋爐燃燒問題,如灰渣可燃物升高、煤粉著火推遲、火焰中心升高、排煙溫度升高、減溫水量增大等,嚴(yán)重影響鍋爐的燃燒效率和鍋爐安全穩(wěn)定性。

          “電廠實(shí)際燃用煤種與設(shè)計(jì)煤種差異較大時(shí),對鍋爐燃燒造成很大影響。開展鍋爐燃燒及制粉系統(tǒng)優(yōu)化試驗(yàn),確定合理的風(fēng)量、風(fēng)粉比、煤粉細(xì)度等,有利于電廠優(yōu)化運(yùn)行!薄睹弘姽(jié)能減排升級與改造行動計(jì)劃(2014~2020年)》中,對于現(xiàn)役機(jī)組節(jié)能改造技術(shù)這樣強(qiáng)調(diào)。

          “改造制粉系統(tǒng),讓煤粉更細(xì)、更均勻是電廠節(jié)能技術(shù)的根!比A電科研總院副院長彭維明告訴《中國電力報(bào)》記者。彭維明是國家“****”專家,近年來,他和他的團(tuán)隊(duì)———華電多相流分離技術(shù)研究及應(yīng)用中心一直在圍繞“煤粉”攻關(guān)。

          目前,我國大致有三種制粉系統(tǒng):低速鋼球磨煤機(jī)中間倉儲式(在老電廠應(yīng)用比較多)、中速磨煤機(jī)直吹式(一般在新安裝和投運(yùn)的大容量鍋爐中比較多),還有一種,就是彭維明教授這次在長沙電廠改造中遇到的雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)。

          在燃煤發(fā)電廠中,分離器是制粉系統(tǒng)中將原煤加工成煤粉的關(guān)鍵處理設(shè)備之一,是將磨煤機(jī)研磨出的合格煤粉分離出來送入爐膛燃燒,將不合格的粗煤粉顆粒返送至磨煤機(jī)進(jìn)一步磨細(xì)。

          “因此,分離器性能高低決定著送入爐膛燃燒的粉體的粗細(xì)度和粒徑分布,影響到制粉系統(tǒng)能耗、鍋爐的燃燒效率、NOx排放以及后續(xù)系統(tǒng)設(shè)備的磨損!迸砭S明將他所掌握的世界上最先進(jìn)的“分離技術(shù)”應(yīng)用到制粉系統(tǒng)的改造中。

          為提高制粉系統(tǒng)出力和分離器效率,進(jìn)而提高鍋爐效率,彭維明和他的研發(fā)團(tuán)隊(duì)針對燃煤電廠制粉系統(tǒng)分離器進(jìn)行重新改造。當(dāng)國際分離器協(xié)會主席了解到彭維明的一系列研發(fā)后,夸贊彭維明分離技術(shù)世界領(lǐng)先。

          讓煤粉更細(xì)更均勻

          北京市科委重大項(xiàng)目辦公室的許宏霞向《中國電力報(bào)》記者介紹道:“長沙電廠和鹿華電廠兩個(gè)項(xiàng)目均是北京市科委資助的華電集團(tuán)重大科技專項(xiàng)的子課題。主要是針對燃煤電廠制粉系統(tǒng)分離器進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)改造,提高制粉系統(tǒng)出力和分離器效率,進(jìn)而提高鍋爐效率、實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)!

          長沙電廠和華電科研總院就燃煤電廠直吹式制粉系統(tǒng)性能優(yōu)化及應(yīng)用項(xiàng)目于2014年4月9日達(dá)成合作協(xié)議,直到2014年12月下旬完成性能測試,歷時(shí)約8個(gè)月。雙方合作完成雙進(jìn)雙出鋼球磨制粉系統(tǒng)分離器研制及示范應(yīng)用重大科技項(xiàng)目!敖档兔悍奂(xì)度,提高煤粉均勻性,為鍋爐燃燒提供更適合的煤粉!遍L沙電廠生技部主任吳立新對改造成效充滿期待。

          “改造后在煤粉細(xì)度降低的基礎(chǔ)上,制粉系統(tǒng)最大出力增加了11噸/小時(shí),最大出力為68噸/小時(shí),制粉單位電耗降低了2.2千瓦時(shí)/噸,節(jié)能效果明顯;在接帶相同負(fù)荷情況下,減少磨煤機(jī)運(yùn)行臺數(shù),有效降低廠用電率!眹W(wǎng)湖南省電力公司電科院的呂當(dāng)振,在介紹長沙電廠制粉系統(tǒng)性能優(yōu)化及示范項(xiàng)目時(shí)說道。他們受長沙電廠的委托對改造前后的制粉系統(tǒng)進(jìn)行了性能測試。

          測試報(bào)告顯示,改造后煤粉的細(xì)度明顯降低,在出力最大時(shí)可降低(變細(xì))6.9%。煤粉均勻性指數(shù)提高0.1。分離器平均效率在最大出力時(shí)提高11.6%!斑@樣的性能有助于煤粉燃盡,提高鍋爐效率!眳萎(dāng)振介紹道。

          “燃煤電廠直吹式制粉系統(tǒng)性能優(yōu)化及應(yīng)用項(xiàng)目驗(yàn)證了華電科研總院所掌握的分離技術(shù)是極具革命性的高新技術(shù)!遍L沙電廠副總經(jīng)理何輝表示。這種技術(shù)被更為專業(yè)地命名為“多相流高效分離技術(shù)”。

          據(jù)彭維明介紹,鹿華電廠細(xì)粉分離器,改造前主要是離心分離,不僅分離效率低,而且無法將三次風(fēng)中煤粉盡可能多的分離出來。改造后分離器主要是旋風(fēng)離心分離,解決了煤粉的二次攜帶等問題,從而實(shí)現(xiàn)了風(fēng)粉盡可能的高效分離。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,鹿華電廠這一技術(shù)如在京津冀燃煤電廠推廣應(yīng)用,每年可節(jié)約成本5億元,年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約11萬噸。

          要超低排放也要超低能耗

          “在推動能源革命的新形勢下,我們?nèi)A電集團(tuán)強(qiáng)調(diào)的是‘超低能耗、超低排放’。華電科研總院針對治理‘煤粉’研發(fā)實(shí)施的分離技術(shù)是我們整個(gè)華電集團(tuán)系統(tǒng)踐行‘超低能耗、超低排放’戰(zhàn)略的典型案例!敝袊A電集團(tuán)副總經(jīng)理鄧建玲,在多相流高效分離技術(shù)成果發(fā)布暨推廣應(yīng)用現(xiàn)場會上表示。

          記者注意到,《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計(jì)劃(2014~2020年)》中提到:“推行更嚴(yán)格能效環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),加快燃煤發(fā)電升級與改造,努力實(shí)現(xiàn)供電煤耗、污染排放、煤炭占能源消費(fèi)比重‘三降低’!

          在鄧建玲看來,如果單純地追求“超低排放”,而沒有降低能耗,那是不科學(xué)的發(fā)展路徑。而華電集團(tuán)高效分離技術(shù)也很好地實(shí)現(xiàn)了“超低能耗,超低排放”。根據(jù)測算,類似鹿華電廠的改造,對于一臺30萬千瓦的機(jī)組,年綜合效益在300萬元以上,年節(jié)煤4000多噸,減少二氧化碳排放1.05萬噸,氮氧化物排放4800噸。類似于長沙電廠的改造,如果是60萬千瓦機(jī)組,一臺爐制粉系統(tǒng)全改造的話,年節(jié)省煤炭7000噸以上,年節(jié)約成本450萬元以上,減排二氧化碳1.8萬噸,減排氮氧化物5700噸。

          目前,全國電廠中共計(jì)有2000多臺套細(xì)粉分離器在使用,雙進(jìn)雙出鋼球磨和粗粉分離器估計(jì)大約在6000臺以上,如果全面推開華電科研總院這套以“煤粉”為突破口的高效分離技術(shù),節(jié)能減排的效應(yīng)將不言而喻。

          近年來,華電科研總院以“超低能耗、超低排放”為目標(biāo),圍繞能源企業(yè)存量資產(chǎn)升級,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,開展了大量創(chuàng)新性研究工作,承擔(dān)了國家能源局、北京市科委、中國華電集團(tuán)公司一系列科技項(xiàng)目,取得了以多相流高效分離技術(shù)、分布式能源智能優(yōu)化技術(shù)、爐前脫灰脫硫技術(shù)、石子煤分選技術(shù)等為代表的一批重要研究成果及各類專利20余項(xiàng)。

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